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事故 | 7月17日河北某風(fēng)電場11號風(fēng)機發(fā)生倒塔事故

   2020-08-05 電力安全生產(chǎn)11310
核心提示:2020年7月17日15時41分,河北某風(fēng)電場11號風(fēng)機發(fā)生一起倒塔事故,經(jīng)初步分析本次事故直接原因是11號風(fēng)機第一節(jié)與第二節(jié)塔筒連接
2020年7月17日15時41分,河北某風(fēng)電場11號風(fēng)機發(fā)生一起倒塔事故,經(jīng)初步分析本次事故直接原因是11號風(fēng)機第一節(jié)與第二節(jié)塔筒連接螺栓斷裂導(dǎo)致。

現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

一、設(shè)備基本情況

該風(fēng)電場11號風(fēng)機為2000kW風(fēng)機,2011年1月投產(chǎn),2014年11月26日出質(zhì)保,目前由風(fēng)電場自主維護(hù)。

塔筒由青島平成鋼結(jié)構(gòu)有限公司生產(chǎn),型號為4200*2296*61895mm,由基礎(chǔ)環(huán)和三節(jié)塔筒組成,高度65m。

連接螺栓由上海申光高強度螺栓有限公司制造,材質(zhì)為42CrMoA,六角螺栓。

主控系統(tǒng):硬件為奧地利巴赫曼提供,軟件為主機廠家自主開發(fā)。

變槳系統(tǒng):硬件為美國艾默生提供,軟件為主機廠家自主開發(fā)。

二、事故初步分析

(一)事故經(jīng)過

2020年7月17日,風(fēng)電場小雨,風(fēng)速11.2m/s,11號風(fēng)機轉(zhuǎn)速為21.21rpm,負(fù)荷1827kW。

15時41分35秒,主控室值班人員發(fā)現(xiàn)11號風(fēng)機通訊丟失,通訊丟失前發(fā)電機轉(zhuǎn)速為21.21rpm,振動值為X方向加速度0.09m/s2、Y方向加速度-0.01m/s2,轉(zhuǎn)速、振動值均處于合格范圍。

15時42分,10號風(fēng)機塔下檢修作業(yè)隨車司機聽到倒塔聲響,發(fā)現(xiàn)11號風(fēng)機倒塔。

(二)歷史數(shù)據(jù)分析

從風(fēng)機監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)取事故機組前7天振動、轉(zhuǎn)速等運行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析(取樣間隔1s),一切正常。

查詢事故機組倒塔前30天內(nèi)緊急變槳測試情況,測試結(jié)果正常。

(三)金屬專業(yè)分析

金屬專家現(xiàn)場對128顆斷裂螺栓檢查發(fā)現(xiàn),其中有12顆螺栓存在疲勞失效情況,存在先斷裂、承載力轉(zhuǎn)移情況。

(四)事故初步原因

經(jīng)現(xiàn)場勘查,結(jié)合當(dāng)時運行數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)速異常情況,與主機廠家初步分析認(rèn)為,本次事故因第一節(jié)與第二節(jié)塔筒連接螺栓斷裂引發(fā),具體螺栓斷裂原因待進(jìn)一步進(jìn)行設(shè)計核算和金屬檢測確定。

三、暴露的問題

(一)設(shè)備技術(shù)管理不到位。風(fēng)機第一節(jié)與第二節(jié)塔筒連接處M30螺栓設(shè)計選型按照載荷計算取扭矩下限,但未考慮實際風(fēng)機地理位置及極端風(fēng)況,該公司對存在的安全隱患沒有足夠認(rèn)知。

(二)設(shè)備劣化分析不到位。該風(fēng)機為主機廠家第一代產(chǎn)品,運行已經(jīng)超過10年,該公司未能結(jié)合設(shè)備年限對設(shè)備進(jìn)行劣化趨勢分析,沒能及時發(fā)現(xiàn)塔筒螺栓疲勞失效,最終導(dǎo)致風(fēng)機倒塔事故。

(三)設(shè)備隱患排查治理不徹底。今年3月份,該公司針對系統(tǒng)外風(fēng)機倒塔事故下發(fā)了《防止風(fēng)機著火、倒塔安全風(fēng)險提示》,但對反措落實情況監(jiān)督跟蹤不緊,各事業(yè)部風(fēng)機防倒塔隱患排查力度不夠,隱患排查質(zhì)量沒有得到有效保障。

四、當(dāng)前采取的措施

(一)立即成立 “7.17”風(fēng)機倒塔事故調(diào)查組,開展調(diào)查分析工作。

(二)落實集團(tuán)公司要求,將60臺同類型風(fēng)機全部停止運行,制定11號風(fēng)機搶修三措兩案,60臺停運風(fēng)機恢復(fù)運行方案及恢復(fù)運行相關(guān)數(shù)據(jù)收集等工作,預(yù)計一周內(nèi)完成60臺同型號風(fēng)機排查工作,三個月內(nèi)恢復(fù)11號風(fēng)機運行。

(三)根據(jù)《集團(tuán)有限公司防止風(fēng)力發(fā)電生產(chǎn)重大事故六項重點要求實施細(xì)則(試行)》《防止風(fēng)電機組重大事故專項行動方案》要求,組織科研院、新能源研究院對60臺該型風(fēng)機開展防倒塔外觀、超聲波探傷等隱患排查工作,目前已完成15臺排查工作,未發(fā)現(xiàn)問題。

(四)做好事故搶修各項安全質(zhì)量措施,保證風(fēng)機恢復(fù)過程中各個環(huán)節(jié)的施工安全,避免發(fā)生次生事故。做好備件供應(yīng)、保險理賠與輿情控制等相關(guān)工作,杜絕產(chǎn)生不良社會影響,全力保證最短時間恢復(fù)風(fēng)機運行。

五、下一步工作計劃

(一)落實集團(tuán)公司年中工作會議要求。逐級宣貫集團(tuán)公司年中工作會議精神,貫徹落實董事長、總經(jīng)理年中工作會議關(guān)于生產(chǎn)管理的相關(guān)要求,特別是加強風(fēng)電管理,堅決遏制目前風(fēng)電事故的上升勢頭。

(二)深入開展風(fēng)機隱患排查。深刻汲取事故教訓(xùn),組織兩個事業(yè)部根據(jù)《集團(tuán)有限公司防止風(fēng)力發(fā)電生產(chǎn)事故六項重點要求實施細(xì)則(試行)》、《防止風(fēng)電機組重大事故專項行動方案》要求,徹底排查兩個事業(yè)部535臺風(fēng)機著火、超速、倒塔隱患,按照“包產(chǎn)到戶”機制,落實責(zé)任,確保風(fēng)機安全隱患排查到位、問題整改到位、措施落實到位。

(三)提高現(xiàn)場檢修人員技術(shù)技能水平。加強培訓(xùn)管理,認(rèn)真組織開展集團(tuán)公司關(guān)于風(fēng)電管理相關(guān)制度及反措要求培訓(xùn),確?;鶎悠髽I(yè)想清楚、說明白、干到位。規(guī)范一線員工技術(shù)技能培訓(xùn),強化導(dǎo)師帶徒培訓(xùn)機制,突出規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備說明書作用,倡導(dǎo)專業(yè)人干專業(yè)事,制度培訓(xùn)與技能培訓(xùn)雙管齊下,提升人員管理水平,保證設(shè)備安全穩(wěn)定。

(四)強化風(fēng)機技術(shù)監(jiān)督落實。切實落實風(fēng)電十項技術(shù)監(jiān)督工作,重點做好風(fēng)機螺栓力矩校驗、超聲波探傷等金屬監(jiān)督工作,發(fā)現(xiàn)金屬檢驗不合格螺栓及時更換。

(五)嚴(yán)格風(fēng)機設(shè)備定期工作管理。按照風(fēng)機設(shè)備分級管理原則,按年限、按機型嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)機定期工作標(biāo)準(zhǔn)、廠家說明書,對于定期工作開展不到位、質(zhì)量不過關(guān)、超期的情況將進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)。

(六)加強設(shè)備運行分析工作。按照集團(tuán)公司要求,年內(nèi)盡快完成區(qū)域集控中心建設(shè)工作,實現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析、故障診斷預(yù)警、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控能力,杜絕風(fēng)機倒塔事故發(fā)生。

 
 
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