9月18日,石化院自主研發(fā)的VAH醛加氫催化劑,在山東某煉化公司8.5萬噸/年丁醇和14萬噸/年辛醇兩套裝置開車一次成功,精餾產(chǎn)品分析結(jié)果達到國標優(yōu)等品標準。標志著此項催化劑成功實現(xiàn)第46次推廣應用,進一步拓展了該劑在國內(nèi)丁辛醇生產(chǎn)裝置的市場占有率。
今年6月中旬以來,由于市場整體供應緊張,辛醇產(chǎn)品進入強勢上行通道,面對如此利好市場,各生產(chǎn)企業(yè)通過提高操作負荷、延長生產(chǎn)周期,達到盈利目標。合作企業(yè)催化劑壽命均接近末期,亟需進行更換,企業(yè)生產(chǎn)負責人多次與石化院項目組進行溝通,確認落實在用催化劑的鈍化,以及新鮮催化劑的裝填、干燥、還原和原料切換等操作方案細節(jié),在確保安全的前提下,最大程度壓縮停工換劑時間,盡早實現(xiàn)開工投料目標。
醛加氫項目組以企業(yè)需求為服務(wù)宗旨,針對在用催化劑運行情況及下周期的生產(chǎn)計劃,制定了詳細的催化劑鈍化、拆卸方案,以及新鮮催化劑的使用手冊。為更好的配合企業(yè)完成裝置開工,項目組成立了專業(yè)的技術(shù)服務(wù)團隊,趕赴生產(chǎn)現(xiàn)場進行24小時跟蹤指導,在與催化劑裝卸公司、生產(chǎn)企業(yè)等相關(guān)人員的共同努力下,僅用時18天,完成了兩套裝置加氫單元停工、列管式反應器的卸劑、清理、裝劑、干燥、還原以及開工投料等工作,比正常計劃縮短約一周時間。為盡快填補丁辛醇市場供不應求的局面,兩套裝置2天內(nèi)加工負荷均提至93%,轉(zhuǎn)化率大于99.85%,選擇性大于98.5%,各項指標均顯著優(yōu)于技術(shù)協(xié)議要求,加氫粗醇經(jīng)精餾后,產(chǎn)品性質(zhì)達到國標優(yōu)等品指標。截至目前,VAH醛加氫催化劑已在此企業(yè)丁辛醇裝置累計應用8次,生產(chǎn)丁醇、辛醇共約200萬噸,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益,催化劑整體性能得到用戶的高度認可。
VAH醛加氫催化劑已在國內(nèi)20余家企業(yè)的30余套裝置進行了40余次的推廣應用,項目組將繼續(xù)以一流的催化劑產(chǎn)品和一流的技術(shù)服務(wù)滿足企業(yè)技術(shù)需求,進一步提升中國石油在該領(lǐng)域的市場影響力。